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石油焦回轉窯生產冷卻機返料設計情況

瀏覽次數: 發布時間:2018/01/02

                                    
    石油焦在回轉窯經過煅燒后,物料從冷卻機筒體高端加入,由于筒體傾斜安裝,筒體回轉時物料沿筒體圓周翻滾同時沿軸向移動。噴入冷卻水后將物料從1100℃冷卻到65℃左右,冷卻的物料從筒體低端排除,產生的蒸汽及粉塵通過旋風除塵器排入燃燒室焚燒。回轉窯冷卻機用于冷卻炭素煅燒回轉窯作的物料,返料現象是指冷卻機的部分物料從進料端返出落到地面的現象。回轉窯設計產能為24t/h臺,2臺回轉窯于2010年投入運行,投產初期盡管產量未達到最大設計產能,但回轉窯冷卻機頻繁出現返料現象,冷卻機窯尾罩密封處大量漏料,嚴重時每天泄漏2t以上。
   原因分析:
    1、冷卻機窯尾密封性能差。冷卻機窯尾罩密封采用石棉,由于氣密性差且石棉容易脫落,導致窯尾處漏風嚴重,使冷卻機內的負壓不足而無法全部將粉塵和冷卻時產生的蒸汽排出,粉料隨蒸汽在冷卻機窯尾罩縫隙中大量漏料,當回轉窯要達到滿負荷生產時漏料現象更加嚴重。
    2、冷卻機除塵器風機風量不足。實際生產中回轉窯產量在20t/h,冷卻機除塵峋調至最大時(60000m3/h),冷卻機窯頭(出料口)負壓僅-50Pa,冷卻機窯尾負壓0~30Pa,而窯頭的負壓一般在-20Pa左右。回轉窯正常生產時冷卻機進料口的壓差(冷卻機窯尾負壓與回轉窯窯頭處負壓之差)≤0時,冷卻機不會出現返料現象,但在實際生產中,冷卻機進料口經常處在正壓差狀態,蒸汽和粉塵在正壓作用下無法及時排出,也可以認為除塵風量無法滿足要求,這也是冷卻機出現返料的主要原因。
   解決辦法:
    1、提高冷卻機窯尾密封性能。回轉窯冷卻機窯尾設計之初主要是用石棉繩的密閉性差,造成窯尾負壓減小,返料現象無法避免。更換一套石墨密封裝置,裝置為迷宮密封加石墨密封,工作原理是流體經變曲的通道產生阻力,使泄漏量減少,穿過迷宮的少量流體被石墨密封阻滯,達到密封目的。該裝置結構簡單,沒有接觸面,不存在磨損問題,不受筒體竄動的影響,再加上石墨密封性能良好,對筒體的熱膨脹及竄動的影響,再加上石墨密封性能良好,對筒體的熱膨脹及竄動有比較好的適應性且容易更換和維修,使用周期大為延長。
    2、改進除塵器。根據測算,回轉窯冷卻機用除塵器,風處理量至少為100000m3/h。因此,改進除塵器,加大除塵器的風處理量。
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